提示
提示
完成工程师认证,即可发布配方
非PLUS会员您暂未开通PLUS会员,请选择您的会员套餐
套餐选择:
特权
支付方式:
支付金额:
说豆
支付金额:
说币
扫码购买使用支付宝APP扫码完成支付
支付剩余时间:
支付金额
¥
相关文档推荐
logo
免费下载
上传文档 上传文档
点赞
点赞 0
收藏
收藏 0
分享
分享
微信扫一扫分享给朋友

光亮酸铜镀液的酸度不平衡,或升高或降低

(1)可能原因:阳极钝化

原因分析:硫酸铜镀液的酸性很强,对高浓度硫酸铜工艺来说,尽管硫酸含量在50~70g/L之间,其pH值也很低。如溶液的酸度升高,同时金属铜的含量随之降低,则表明阳极正在钝化。阳极钝化后,金属溶解变得困难,而析氢严重,镀液中大量0H-变成氧气,在阳极析出,将H+留在镀液中,致使酸度升高。导致阳极钝化的原因有哪些呢?

原因之一:阳极面积小;

原因之二:硫酸铜含量高;

原因之三:硫酸含量低;

原因之四:镀液温度低;

原因之五:镀液中氯离子过多。

处理方法:a.将阳极取出,刷洗,并用l0%的硫酸活化,用水冲洗干净,再用纯水冲洗2遍后,装入钛篮;

b.增大阳极面积,以降低阳极电流密度;

C.定期分析并调整槽液成分,严格工艺规范;

d.加强缸液参数的监测,保证工艺参数的稳定;

e.加强预定保养,严格遵守工艺纪律。

(2)可能原因:镀前的碱液带入到酸铜液

原因分析:镀液中的酸浓度有时会逐渐降低,在生产中也常常遇到,这主要是由于镀前的碱性除油液和预镀铜液,虽经热水、冷水清洗后,有时仍有碱液留与工件表面带入镀铜液中,与酸中和而造成镀液酸度的下降。特别是在一些管理不善、操作部规范的企业,挂具主杆由于沾上碱液,而清洗不到位,将碱液带入到酸铜槽,造成交叉污染,使酸铜镀液的酸度下降。

处理方法:a.强化清洗操作,严格清洗标准作业,防止交叉污染发生;

b.合理调整液面高度,保证挂具主杆的清洗高度,加强管理。

(3)可能原因:硫酸铜中含硫酸多

原因分析:在电镀生产中,由于工件和挂具的带出损耗较大,每一个分析周期都需要补加一定量的硫酸铜,在补加硫酸铜的同时,也加入硫酸,而出现镀液酸度增高的现象。

处理方法:使用电镀级的硫酸铜。

(4)可能原因:使用不溶性的辅助阳极

原因分析:为了保证低电流密度区的电镀产品质量,在电镀过程中,往往采用不溶性的辅助阳极,特别是有的企业没有单独的整流器来控制辅助阳极的电流参数,只使用一个整流器,导致辅助阳极电流密度太高,大量析氧,致使镀液酸度升高。

处理方法:辅助阳极单独设置整流器,并控制辅助阳极的电压为2V。

(5)可能原因:双氧水的使用量较大

原因分析:在进行酸铜液的维护保养时,经常使用双氧水除去有机杂质和消除一价铜离子对溶液的影响,同时,也消耗了大量的硫酸,若不分析补加,也会导致硫酸含量降低,溶液酸度下降。

处理方法:每次使用双氧水处理镀液时,都要分析调整硫酸的含量。

综述:调整镀液中的硫酸含量

在生产过程中,由于技术管理不善或辅助阳极使用不当等造成酸性镀铜液酸度升高,笔者曾亲临过一家电镀企业,酸铜液中的硫酸含量甚至达到l38g/L,严重影响了电镀产品的质量,并加速了光泽剂的分解消耗。那么,如何调整镀液中的硫酸含量呢?

方法一:将镀液稀释,分析调整槽液成分到标准值。

方法二:用化学纯级的氢氧化钡,与酸铜液中多余的硫酸反应,形成硫酸钡,再过滤除去。此法在处理过程中将损失约15%的硫酸铜

Ba(OH)2+2H++SO42--→BaS04↓+2H20

方法三:用化学纯的碳酸铜,与酸铜液中多余的硫酸反应,生成CO2,降低溶液的酸度。此法处理过程中,铜离子不损耗,但处理成本较高

CuC03+H2S04→CuS04+C02↑+H20

 

还有剩余内容未读
@ 禾川化学技术服务
版权说明 版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请联系我们。
声明:说化有益·表面处理联盟网资料文库文档均为用户分享上传,版权归上传者所有。文档内容是行业专业性知识,知识的严谨度及实用性极强,因此部分价值极高的文章需要付费查看,用户可根据实际需求进行已付费文档下载;付费记录可在“用户中心”-“我的订单”-“我的文库”内查看。由于知识产权的特殊性,付费成功后不支持退换,用户应根据自身需求判断是否需要继续操作。

我们欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但需严格注明来源。同时,我们也倡导尊重与保护知识产权,如发现文章内容涉及侵权,请通过在线咨询进行投诉,我们会在第一时间核实处理。