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酸性硫酸盐镀铜在电镀时电流下降,电压升高,应如何处理?

在光亮硫酸盐镀铜过程中,有时会出现电流下降、电压升高的现象,这时假如将电源关掉,停镀片刻,重新通电施镀时,电流上升到正常的数值,但是一会儿电流又下降了。造成这种故障的原因是阴、阳极之间的电阻增大了。

1)可能原因:镀槽日常维护和管理不善

原因分析:在电镀生产过程中,常常会出现电流开不上去或慢慢自动下降,此类异常主要是有镀槽日常清洁维护不善,造成线路电阻和镀液欧姆电阻增大而引起的,比如:

a.(阴)阳极铜棒和端头接线处,锈蚀严重,接触不良;

b.端头接线与整流器的接线柱接触不良,锈蚀;

c.阴极导电杆、阳极导电杆、挂具的挂钩、阳极挂钩等锈蚀、不洁,接触不良。以上现象都会造成接触电阻过大,电流损耗大,槽电压升高,严重时都会出现断电现象。

处理方法:a.合理选择铜排及断线的规格,保持电流允许通过,导电良好;

b.安装时,将街头的接触面用砂纸打磨平整,保证足够接触面积,涂导电膏紧固安装后,封玻璃胶,以减缓锈蚀,保证导电良好;

c.加强导电极杆、导电触点、挂具挂钩等的维护保养,定期擦拭、清理,保证接触充分、导电良好;

d.加强对整流机的维护保养,定期对仪器、仪表进行校核。

(2)可能原因:阳极面积小

原因分析:部分电镀厂,由于生产管理混乱,工件复杂,大小差异大,有时电镀面积小的工件,看上去表面积小,而挂满一槽后,实际往往超过一般镀件的总面积,此时铜阳极又未相应、及时予以增加,但为了保证电镀质量,设置电流高,致使阳极电流密度大,极化作用就大,促使阳极钝化,电流下降;

有些工厂,在投产时阳极板的长度和表面积是正常的,但使用一定时间后,阳极长度短缺,阳极面积随着阳极消耗而减少,又未及时予以补充和调整,使阳极有效面积大大减小,以致出现电流下降和槽电压上升。

处理方法:a.合理设置阴、阳极电流密度,及时调整阳极面积和镀槽的装载量;

b.加强阳极的预定保养,定期清洗和补充阳极材料

(3)可能原因:硫酸铜含量偏高

原因分析:硫酸铜含量偏高时,由于电镀时阳极上还有铜溶解进入溶液,所以阳极区的硫酸铜含量更高,当镀液温度降低时,它就有可能在阳极表面化上或阳极袋上结晶析出,使阳极的有效表面积减小,阳极电流密度增大,阳极电势变正,从而造成阳极钝化而使操作电流下降。

处理方法:a.定期分析调整硫酸铜的含量至标准值;

b.控制硫酸铜和硫酸的相对比值;

c.在硫酸铜含量不高的情况下,适当调高硫酸含量;

d.适当稀释镀液,调整成分。

(4)可能原因:硫酸含量偏低

原因分析:硫酸含量偏低时,溶液的导电性差,而且不利于阳极活化,使阳极电势变正,有可能引起阳极钝化而操作电流下降。

处理方法:a.定期分析调整槽液成分,并控制硫酸铜与硫酸的相对比值;

b.加强镀液的维护保养。

(5)可能原因:镀液温度低

原因分析:镀液温度低,溶液的导电性差,阴、阳极极化增大,同时硫酸铜的溶解度小,当温度低于l0℃,镀液中的硫酸铜(特别在浓度高时)就会在阳极板和阳极袋上结晶析出。阳极袋内铜离子浓度一般比镀液内部高得多,故镀液温度很低时,阳极袋内外就会布满结晶,影响电力线的通过,从而出现电流下降、电压上升现象。同样,在磷铜板表面如有许多小的晶体析出后,由于这些晶体是不导电的,必将大大增加阳极和溶液间的电阻,降低阳极的有效面积,势必使电压升高。阳极电势一旦升高,电流就减小,如再提高电流,又促使阳极钝化。如此恶性循环,导致电流下降,电压上升。

处理方法:定期监测镀液温度,保证工艺参数的稳定。必要时,采取加热和制冷措施,特别在生产线的设计时,要充分考虑到加热制冷双路系统。

 

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